达到调节电动机转速 ( 速度调节范围:10~1500r / min) 的目的。制动由变频器外接制动单元与制动电阻 (R—3000W60Ω) 进行直流能耗制动。匝数计数器由直接与主轴相联的编码器和计数器组成。
2.2 电磁制动电路的改造
电磁制动器的张力控制采用手动控制 , 在放线过程中进行调整离合器或制动器的扭矩,从而获得所需的张力,这要求使用者检查被控材料的张力,确定调节输出力矩,
为电磁制动器长时间的工作提供了更加安全、稳定的保障。
通过图 5 的电源原理图,接触器 KM2 吸合将 50Hz220V交流电经变压器输出 15VAC,再通式整流电路,大容量滤波电路送入三端稳压模块 LT1083CP, 由精密电阻 RP调节输出的直流电压(0-15VDC)来控制电磁离合器张力大小。
2.3 改造后的效果
(1)故障率:
改造前 改造后
平均每月一次 基本无故障
绕线机上有旋转刻度盘,可以读取绕线机旋转轴的旋转圈数。但原来的绕线机构的绕线模是依靠压紧螺母装夹在旋转轴上,通过旋转轴端部的螺母锁紧,通过绕线模端板新机构的旋转轴上增加了腰型键槽,滑板内圆安装对应的平键,平键与轴上的腰型键槽采用小间隙配合,保证滑板可以在旋转轴的轴向来回自由滑动。同时当旋转轴旋转时,平键可以传递旋转扭矩,确保滑板与旋转轴形成一个整体,保持同步旋转。旋转轴的腰型键槽的对称位置利用线切割加工成与腰型槽长度相等的齿条形状,